一、事故經(jīng)過
1999年2月25日,烏石化熱電廠汽機車間主任薛良、副主任顧宗軍與汽機車間15名工人當班,其中3號汽機組由司機曹磊、副司機黃漢添和馬新俊值班。
凌晨1時37分48秒,3號發(fā)電機——變壓器組發(fā)生污閃,使3號發(fā)電機組跳閘,3號機組電功率從41MW甩到零。汽輪機抽汽逆止閥水壓聯(lián)鎖保護動作,各段抽汽逆止閥關閉。轉(zhuǎn)速飛升到3159r/min后下降。曹磊令黃漢添到現(xiàn)場確認自動主汽門是否關閉,并確認轉(zhuǎn)速。后又令馬新俊啟動交流潤滑油泵檢查。薛良趕到3號機機頭,看到黃漢添在調(diào)整同步器。薛良檢查機組振動正常,自動主汽門和調(diào)速汽門關閉,轉(zhuǎn)速2960r/min,認為是污閃造成機組甩負荷,就命令黃漢添復位調(diào)壓器,自己去復位同步器。由辦公室趕至3號機控制室的顧宗軍,在看到3號控制屏光字牌后(3號機控制盤上光字牌顯示“發(fā)電機差動保護動作”和“自動主汽門關閉”),向曹磊詢問有關情況,同意維持空轉(zhuǎn)、開啟主汽門,并將汽機熱工聯(lián)鎖保護總開關切至“退除”位置。隨后顧宗軍又趕到3號機機頭,看到黃漢添正在退中壓調(diào)壓器,就令黃漢添去復位低壓調(diào)壓器,自己則復位中壓調(diào)壓器。黃漢添在復位低壓調(diào)壓器時,出現(xiàn)機組加速,機頭顫動,汽輪機聲音越來越大等異常情況(事后調(diào)查證實是由于低壓抽汽逆止閥不起作用,造成外管網(wǎng)蒸汽倒流引起汽輪機超速的)。薛良看到機組轉(zhuǎn)速上升到3300r/min時,立即手打危急遮斷器按鈕,關閉自動主汽門,同時將同步器復位,但機組轉(zhuǎn)速仍繼續(xù)上升。薛良和馬新俊又數(shù)次手打危急遮斷器按鈕,但轉(zhuǎn)速依然飛速上升,在轉(zhuǎn)速達到3800r/min時,薛良下令撤離,馬新俊在撤退中,看見的轉(zhuǎn)速為4500r/min 。
約1時40分左右,3號機組發(fā)生超速飛車。隨即—聲巨響,機組中部有物體飛出,保溫棉渣四處散落,汽機下方及冷油器處起火。烏石化和熱電廠領導迅速趕至現(xiàn)場組織事故搶險,并采取緊急措施對熱電廠的運行設備和系統(tǒng)進行隔離。于凌晨4:20將火撲滅,此時,汽輪機本體仍繼續(xù)向外噴出大量蒸汽,當將1.27MPa抽汽外網(wǎng)的電動門關閉后,蒸汽噴射隨即停止。
二、事故原因
。ㄒ唬1.27MPa抽汽逆止閥閥碟鉸制孔螺栓斷裂使閥碟脫落,抽汽逆止閥無法關閉,是機組超速飛車的主要直接原因。
(二)運行人員在發(fā)電機差動保護動作后,應先關閉抽汽電動門后解列調(diào)壓器,但依據(jù)制造廠資料編制的規(guī)程有關條款模糊不清,未明確上述操作的先后順序,造成關閉抽汽電動門和解列調(diào)壓器的無序操作,是機組超速飛車的次要直接原因!
(三)在事故處理中,司機曹磊在關閉抽汽電動門時沒有確認閥門關閉情況,低壓抽汽系統(tǒng)實際處于開啟狀態(tài),使之與閥碟脫落的低壓蒸汽逆止閥形成通道,是1.27MPa抽汽倒流飛車的間接原因。
三、事故原因分析
為分析原因,調(diào)查組反復多次進行了以下工作:1、現(xiàn)場觀測、取證;2、查閱和分析原始記錄、數(shù)據(jù)和資料;3.對事故當事人進行詢問和筆錄;4.解體設備;5.對關鍵設備和電汽機熱工保護系統(tǒng)進行試驗和測試;6。綜合分析討論。結果如下:
(一)通過對事故當事人的調(diào)查表明,3號機超速飛車是發(fā)生在復位低壓調(diào)壓器時。根據(jù)對1.27MPa抽汽逆止閥解體檢查和鑒定結果證實:抽汽逆止閥鉸制孔螺栓斷裂,閥碟脫落,致使該逆止閥無法關閉。證實3號機超速飛車是由于逆止閥無法關閉,造成1.27MPa蒸汽倒汽引起。
1.機組在保護動作后,自動主汽門、調(diào)速汽門關閉,轉(zhuǎn)速升到3159r/rain后,最低轉(zhuǎn)速降至2827r/min,歷時約3分鐘,這說明自動主汽門、調(diào)速汽門是嚴密的,該柳調(diào)節(jié)系統(tǒng)動作正常。
2.發(fā)電機差動保護動作,機組轉(zhuǎn)速上升到3159r/min,后降至最低時2827r/min;機組掛閘,開啟自動主汽門,此時同步器在15.6mm,高壓調(diào)速汽門沒有開啟,解列調(diào)壓器,轉(zhuǎn)速飛升到3300r/min;打閘后,自動主汽門關閉,轉(zhuǎn)速仍繼續(xù)上升,最后可視轉(zhuǎn)速為4500r/min;經(jīng)現(xiàn)場確認:自動主汽門和高壓調(diào)速汽門關閉嚴密。說明主汽系統(tǒng)對機組超速沒有影響。
3.通過現(xiàn)場設備解體檢查確定:4.02MPa抽汽逆止閥嚴密。4.02MPa蒸汽無法通過中壓抽汽管道返汽至汽輪機。其它各段抽汽逆止閥經(jīng)檢查和鑒定均關閉嚴密。
1999年2月25日,烏石化熱電廠汽機車間主任薛良、副主任顧宗軍與汽機車間15名工人當班,其中3號汽機組由司機曹磊、副司機黃漢添和馬新俊值班。
凌晨1時37分48秒,3號發(fā)電機——變壓器組發(fā)生污閃,使3號發(fā)電機組跳閘,3號機組電功率從41MW甩到零。汽輪機抽汽逆止閥水壓聯(lián)鎖保護動作,各段抽汽逆止閥關閉。轉(zhuǎn)速飛升到3159r/min后下降。曹磊令黃漢添到現(xiàn)場確認自動主汽門是否關閉,并確認轉(zhuǎn)速。后又令馬新俊啟動交流潤滑油泵檢查。薛良趕到3號機機頭,看到黃漢添在調(diào)整同步器。薛良檢查機組振動正常,自動主汽門和調(diào)速汽門關閉,轉(zhuǎn)速2960r/min,認為是污閃造成機組甩負荷,就命令黃漢添復位調(diào)壓器,自己去復位同步器。由辦公室趕至3號機控制室的顧宗軍,在看到3號控制屏光字牌后(3號機控制盤上光字牌顯示“發(fā)電機差動保護動作”和“自動主汽門關閉”),向曹磊詢問有關情況,同意維持空轉(zhuǎn)、開啟主汽門,并將汽機熱工聯(lián)鎖保護總開關切至“退除”位置。隨后顧宗軍又趕到3號機機頭,看到黃漢添正在退中壓調(diào)壓器,就令黃漢添去復位低壓調(diào)壓器,自己則復位中壓調(diào)壓器。黃漢添在復位低壓調(diào)壓器時,出現(xiàn)機組加速,機頭顫動,汽輪機聲音越來越大等異常情況(事后調(diào)查證實是由于低壓抽汽逆止閥不起作用,造成外管網(wǎng)蒸汽倒流引起汽輪機超速的)。薛良看到機組轉(zhuǎn)速上升到3300r/min時,立即手打危急遮斷器按鈕,關閉自動主汽門,同時將同步器復位,但機組轉(zhuǎn)速仍繼續(xù)上升。薛良和馬新俊又數(shù)次手打危急遮斷器按鈕,但轉(zhuǎn)速依然飛速上升,在轉(zhuǎn)速達到3800r/min時,薛良下令撤離,馬新俊在撤退中,看見的轉(zhuǎn)速為4500r/min 。
約1時40分左右,3號機組發(fā)生超速飛車。隨即—聲巨響,機組中部有物體飛出,保溫棉渣四處散落,汽機下方及冷油器處起火。烏石化和熱電廠領導迅速趕至現(xiàn)場組織事故搶險,并采取緊急措施對熱電廠的運行設備和系統(tǒng)進行隔離。于凌晨4:20將火撲滅,此時,汽輪機本體仍繼續(xù)向外噴出大量蒸汽,當將1.27MPa抽汽外網(wǎng)的電動門關閉后,蒸汽噴射隨即停止。
二、事故原因
。ㄒ唬1.27MPa抽汽逆止閥閥碟鉸制孔螺栓斷裂使閥碟脫落,抽汽逆止閥無法關閉,是機組超速飛車的主要直接原因。
(二)運行人員在發(fā)電機差動保護動作后,應先關閉抽汽電動門后解列調(diào)壓器,但依據(jù)制造廠資料編制的規(guī)程有關條款模糊不清,未明確上述操作的先后順序,造成關閉抽汽電動門和解列調(diào)壓器的無序操作,是機組超速飛車的次要直接原因!
(三)在事故處理中,司機曹磊在關閉抽汽電動門時沒有確認閥門關閉情況,低壓抽汽系統(tǒng)實際處于開啟狀態(tài),使之與閥碟脫落的低壓蒸汽逆止閥形成通道,是1.27MPa抽汽倒流飛車的間接原因。
三、事故原因分析
為分析原因,調(diào)查組反復多次進行了以下工作:1、現(xiàn)場觀測、取證;2、查閱和分析原始記錄、數(shù)據(jù)和資料;3.對事故當事人進行詢問和筆錄;4.解體設備;5.對關鍵設備和電汽機熱工保護系統(tǒng)進行試驗和測試;6。綜合分析討論。結果如下:
(一)通過對事故當事人的調(diào)查表明,3號機超速飛車是發(fā)生在復位低壓調(diào)壓器時。根據(jù)對1.27MPa抽汽逆止閥解體檢查和鑒定結果證實:抽汽逆止閥鉸制孔螺栓斷裂,閥碟脫落,致使該逆止閥無法關閉。證實3號機超速飛車是由于逆止閥無法關閉,造成1.27MPa蒸汽倒汽引起。
1.機組在保護動作后,自動主汽門、調(diào)速汽門關閉,轉(zhuǎn)速升到3159r/rain后,最低轉(zhuǎn)速降至2827r/min,歷時約3分鐘,這說明自動主汽門、調(diào)速汽門是嚴密的,該柳調(diào)節(jié)系統(tǒng)動作正常。
2.發(fā)電機差動保護動作,機組轉(zhuǎn)速上升到3159r/min,后降至最低時2827r/min;機組掛閘,開啟自動主汽門,此時同步器在15.6mm,高壓調(diào)速汽門沒有開啟,解列調(diào)壓器,轉(zhuǎn)速飛升到3300r/min;打閘后,自動主汽門關閉,轉(zhuǎn)速仍繼續(xù)上升,最后可視轉(zhuǎn)速為4500r/min;經(jīng)現(xiàn)場確認:自動主汽門和高壓調(diào)速汽門關閉嚴密。說明主汽系統(tǒng)對機組超速沒有影響。
3.通過現(xiàn)場設備解體檢查確定:4.02MPa抽汽逆止閥嚴密。4.02MPa蒸汽無法通過中壓抽汽管道返汽至汽輪機。其它各段抽汽逆止閥經(jīng)檢查和鑒定均關閉嚴密。